“我們的目標是不排出一噸物料,人孔打開后不用進罐清料。”在今年的大修準備會上,揚子石化化工廠廠長王云亮反復強調綠色停車要求。
為了達成這一目標,3月15日,該廠PTA聯合裝置進入全面退料倒空階段后,通過增加水洗時間、優化退料流程、提高堿洗效果等措施多管齊下,回收PTA物料約150噸,成效顯著。在流程上,他們采用“水洗+堿洗+水洗”的工藝路線,一開始用脫鹽水把殘留的物料沖洗干凈,如反應器、結晶器等容器,還反復進行“高低液位”浸泡沖洗,以減少罐壁余料。
“水洗完后,我們還要系統進堿,溶解松動一些結垢、結塊的物料。”許榮繼續說,“罐底和接頭處的一些陳年老料,一直是我們退料的大難題,如果不清理干凈,作業人員要進去清理好幾天,費時費力,所以這次我們堿洗上也下了功夫。”
他們一方面采用低溫式堿洗,保護設備減少可能存在的腐蝕;另一方面打通循環堿洗流程,讓堿液在系統內部不斷循環,提高堿洗效率。最后再進行水洗,清洗退料流程,確保交出檢修安全。整個過程,該裝置貫徹綠色停車理念,最大限度利用流程優勢、將脫鹽水、堿液等溶劑充分利用,做到“頭進尾出、反復循環、不留死角”,避免了此前多次進水放水的現象。他們還列出470條管線清洗清單,并逐條進行倒空回收,實現了退料質量和安全環保的雙贏效果。
來源:中國石化新聞
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